1原因分析
(1)電機功率大,工作電流大,發熱量大。
(2)風扇轉速低(dī),風壓,風量小。
(3)風扇葉片數較少,産生的(de)風量小。
(4)電動機附有灰塵、油污,降低(dī)了散熱能力。
(5)2XZ型旋片式真空泵電機所在母線電壓為(wèi)380V,由于電纜壓降及負荷分配不均,電機實際所加電壓隻有365V,電壓偏低(dī)造成運行電流大。
2對策
電機功率、轉速是和(hé)真空泵相匹配的(de),不能更改。風扇安裝于電機主軸上,電機轉速決定了風扇轉速,也不可(kě)更換。增加風扇葉片數量雖能起到一(yī)定作用,但葉片數量增加後,動平衡不容易找,如(rú)找正不好,會引起電機振動增加。
(1)将原風扇罩加長(cháng)40cm,在裏面加裝一(yī)個與風扇罩同直徑軸流風機,軸流風機電機功率850W,轉速1489r/min,電壓380V。原風扇繼續保留。軸流風機另設一(yī)路電源控制,軸流風機與主電機不設連鎖。真空泵啓動後及時啓動軸流風機運行,真空泵停運後30min停運軸流風機,以使主電機得到充分冷卻;
(2)定期清除電機上灰塵,保持電機散熱片清潔,增加其散熱能力;
(3)将真空泵所在母線電壓調整為(wèi)400V。
3效果
(1)由于軸流風機轉速高(gāo),風壓風量大,冷卻效果大大增強,在相同的(de)環境溫度、負荷電流下,主電機溫度下降了12℃。夏季主電機溫度未再超限。
(2)軸流風機可(kě)人為(wèi)控制,主電機停運後,軸流風機仍可(kě)運行,可(kě)以使主電機得到充分冷卻。
(3)盡量使2段母線負荷分配平衡,以防某段母線因負荷過重造成電壓下降過多。
(4)電壓調整後,運行電流降為(wèi)210A,發熱量相對減小。
(5)減緩了主電機的(de)絕緣老化速度,延長(cháng)了其使用壽命。
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